作者: 时间:2022-11-15 10:53:19 阅读:133
进口控制阀广泛应用于炼油和化工行业,是生产过程中用来控制流体流量、压力和液位的常用调节设备。如果控制阀选择、安装或调试不当,就起不到调节作用。因此,熟悉控制阀的工作原理和维修技巧是非常重要的。
进口控制阀的失效形式及原因
气动控制阀的主要故障形式有:内漏阀不动作,开度波动大,出现卡阻现象,动作正常但流量不变。主要原因有:阀体故障、气缸故障、定位器故障、DCS故障、控制电缆故障、维护不到位、阀门质量问题、选型或设计原因、气动元件故障。
01、阀体故障及对策
常见故障
1)球阀阀体内部磨损导致阀门容易卡死或阀门移动缓慢;球阀软密封垫损坏导致阀门泄漏或卡死。
2)半球阀轴套损坏,导致阀门运动困难。
3)蒸汽阀阀杆密封高温老化导致蒸汽泄漏;阀门的蒸汽消音板脱落,经常造成阀门卡死,管道噪音异常大。
4)阀杆内部磨损或腐蚀导致阀门内部泄漏;阀杆填料处的密封件损坏并泄漏。
原因及对策
1)气门座泄漏的原因是气门座表面磨损或腐蚀,执行机构力太小,气门座螺纹磨损松动。排除故障:改善研磨结合面,调整执行机构与阀杆的连接,拧紧螺栓或更换阀芯座。
2)阀座圈与阀体之间的泄漏是由于拧紧力矩过小、阀体表面光洁度差、垫片不合适、阀体上有小孔或毛刺造成的。排除故障:加大拧紧力,重新清洗处理阀体,更换合适的垫片,重新焊接阀体。
3)填料泄漏的原因是阀杆不光滑或弯曲,填料盖压不紧或填料类型不合理,填料层堆积过高,填料有蚀坑或填料盖变形损坏。故障排除:打磨阀杆并压直,重新拧紧或更换填料;安装隔圈,降低高度,换好填料,修理和更换压盖及相关法兰螺栓等。
02.气缸故障的原因及对策
常见故障
1)执行机构限位螺栓脱落,导致气缸漏气,导致阀门不能移动或移动缓慢,达不到预定的开度。
2)气缸的O型圈损坏,导致漏气,使阀门动作困难或无法移动。
3)气缸活塞变形导致摩擦力增大,气缸螺栓松动导致气缸漏气,导致气门动作困难。
4)驱动阀体移动的气缸的联动机构松动或生锈,导致阀门移动困难。
5)由于气缸容量小或气缸弹簧失效,气门动作困难。
原因及对策
1)活塞密封处的泄漏是由于气缸光滑度差造成的;活塞环装配紧密度不够,密封圈使用温度过高,使用时间过长密封损坏。故障排除:研磨气缸并重新调整气缸限位螺栓,根据使用温度重新选择密封圈,更换时正确安装。
2)气缸限位螺栓松动的处理方法:重新拧紧螺栓。
3)活塞摩擦大的处理:重新涂抹润滑油,重新清洁并研磨气缸和活塞。
4)气门运动难以达到固定行程,执行机构弹簧定值不够或弹簧损坏,挡块位置不准。处理方法:校准、重新调整和更换弹簧。
03.定位器故障的原因及对策
常见故障
1)定位器电路板故障导致阀门动作异常。
2)小滑阀损坏或磨损,造成阀门动作异常。原因是仪表空气洁净度不高,或污物进入定位器,造成小滑阀磨损,从而引起阀门动作异常。
3)定位器比例阀损坏,导致阀门动作异常。
4)滑动变阻器损坏,导致气门定位不准,气门运动异常。主要原因是环境温度过高,水等其他液体进入,导致变阻器损坏。
5)定位器气源接口的O型密封圈破损,导致破损的O型密封圈卡住小滑阀的阀杆,使其无法移动。
6)管道振动过大,环境温度和湿度过大,电路板出现故障。
原因及对策
Glen head处的密封问题导致定位器进水并损坏电路板。排除故障:提高压盖的密封性,避免定位器进水损坏电路板。
2)由于仪表空气中湿度大,灰尘多,小滑阀进入污物导致小滑阀磨损,从而使阀门动作异常。故障排除:增加空气过滤器,改善仪表空气质量。
3)滑动变阻器和电路板经常因温度、湿度和振动过大而损坏。故障排除方法:将电路板与小滑阀和滑动变阻器分开,做成单独的阀门定位器。
04.工艺和设计引起的故障及对策
常见故障
1)由于工艺参数的变化,如管道内压差过大,阀门不能移动。
2)阀体因介质结垢导致阀门动作异常。
3)管道堵塞,阀门无法正常工作。
4)由于设计选型原因,执行机构太小,扭矩不够,阀门不能正常工作,阀体材质不合适,阀体损坏。
原因及对策
1)管道内压差过大,控制阀无法正常开启。处理方法:在控制阀前后加一个旁通阀。
2)由于工艺原因,阀体结垢,控制阀无法正常开启。处理方法:增加冲洗水管,定期拆卸阀门清洗阀体,必要时打磨阀芯。
3)管道堵塞导致控制阀不能动作。处理:优化运行方式,尽量不堵塞管道,打开管道冲洗阀。
4)关于设计和选型。处理方法:在设计阶段尽量优化各种工艺参数,保证不会因为工艺参数不准确而在选型中出现问题。
05.DCS引发的故障及对策
常见故障
1)I/o卡损坏,没有信号输出,控制阀不能动作。
2)2)DCS输出信号不稳定,导致调节阀开度波动,调节阀动作异常。
3)控制电缆损坏或绝缘不好,接线松动,导致信号异常,控制阀动作异常。
4)由于维护不到位,定位器进水,气缸腐蚀漏气,供气管套管脱落漏气,导致控制阀动作异常。
5)由于巡视不细致,未及时发现隐患,导致事态进一步扩大,最终造成控制阀动作异常。
原因及对策
日常维护检查要做好,隐患要及时处理;控制阀开度波动时,检查PID参数设置是否正确,并及时调整参数。
06.气动元件损坏引起的故障及对策
常见故障
1)供气软管老化损坏或不锈钢供气管泄漏,导致供气压力低,导致控制阀动作不正常。
2)空气过滤器破裂或过滤器的滤芯太脏,导致控制阀动作异常。
3)气源压力低或气源未打开,导致控制阀动作异常。
原因及对策
1)更换质量更好的供气软管或空气过滤器;在定期检查时,如果发现空气软管或空气过滤器有损坏和漏气的迹象,或者滤芯太脏,就要尽快找机会更换。
2)调整供气压力,以满足气动阀的最低供气压力要求。